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式中,qmD為流量探頭計算書中質(zhì)量流量(設計狀態(tài)),后面的開方項是來自于差壓變送器的輸出信號,即流量的百分比。中間開方項是考慮了溫壓補償,它是理想氣體的溫壓補償運算。
溫壓補償?shù)膶嵸|(zhì)是被測介質(zhì)在溫度和壓力偏離設計值時,其密度發(fā)生了變化。因此,通過理想氣體公式可以對蒸汽或者其它氣體進行密度計算,從而達到溫壓補償?shù)哪康摹C芏扔嬎愎饺缦拢?/div>
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式中,下標為D的是指設計值,下標為B的指工況值。
1.4 測量系統(tǒng)
測量系統(tǒng)由流量傳感器、閥組、在線吹掃裝置、差壓變送器和DCS系統(tǒng)組成(見圖2)。運行時,將流量探頭測得的差壓、溫度和壓力信號(4-20mA)送至控制室盤后,采集到DCS系統(tǒng)中進行模塊化組態(tài),最終轉(zhuǎn)換成帶溫壓補償?shù)模ㄐ枰獣r)質(zhì)量流量(或體積流量)。
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圖2 測量系統(tǒng)示意圖
2 流量計技術特點
均速管流量計與孔板相比較,我們認為該流量計有以下6個方面的技術特點。
(1)應用廣泛
可測量氣體,液體和蒸汽,不受介電常數(shù)限制,可以滿足同一工程中不同被測介質(zhì)的測量需要。
(2)管道動力損失小、運行成本低
探頭的壓力損失僅有孔板的2-5%,節(jié)能效果十分明顯。而加裝流量計的根本目的是節(jié)能降耗,因此運行時的耗能即永久壓力損失一直是我們的關注點之一。
(3)安裝維護簡單
流量計安裝為開孔安裝無需斷開管道,較同規(guī)格的孔板安裝可節(jié)省90%的時間,而且費用低。根據(jù)安裝需要還可以實現(xiàn)在線開孔安裝和進行在線拆卸與維護,這一特點對煤氣測量非常重要。
(4)防堵性能好
對于煤氣等帶有顆粒的介質(zhì),堵的現(xiàn)象時有發(fā)生,是一個不好解決的問題。流量計在保證小壓損高強度的同時,引壓孔達到8mm,使探頭具有自清洗的防堵功能。而對于具有高密度的塵埃物質(zhì)的被測介質(zhì),還可以加裝在線吹掃裝置,以保障惡劣工況下的正常使用。
(5)高精度
經(jīng)過德國TUV測試,最新的數(shù)據(jù)表明,該流量計在直管段為7ID(ID管道內(nèi)徑)時,測量精度優(yōu)于1%,重復性優(yōu)0.1%,滿足了熱風爐實際現(xiàn)場環(huán)境及安裝條件下所選用流量計的準確度需要。
(6)探頭截面獨特、差壓大
獨特的探頭截面設計,使流量計具有壓損小、差壓大的效果,量程比達到30:1,且可實現(xiàn)雙向測量;探頭有明顯的高低壓分界點和加速段,加速段對流體產(chǎn)生平均3倍的加速效果,因此可以產(chǎn)生大而穩(wěn)定的差壓。
3 應用效果
項目實施過程主要有以下幾個方面:流量計選型方案的確定、流量計的安裝、精度分析與節(jié)能分析。
3.1 流量計選型方案的確定
根據(jù)流量計廠家選型要求,我們提供了介質(zhì)、流量、溫度和壓力、管內(nèi)徑及壁厚和管道方向等工藝參數(shù)。據(jù)此獲得選型方案如表1所示。
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上述方案基于以下考慮:
(1)由于高爐煤氣含有較多的粉塵,采用在線可插拔結構方便維護拆裝。后經(jīng)廠家建議加裝了帶差壓保持功能的在線吹掃裝置。實踐證明,有了在線吹掃裝置后,大大減少了拆出探頭的維護工作量。
(2)煤氣總管和分管直管段足夠長(大于廠家規(guī)定的前4ID后3ID),流體在管道中的分布基本對稱,因此,采用了部分插入探頭(約為全部插入長度的1/3),使單臺購置成本減少了約2/5。
(3)助燃空氣粉塵較少,采用非在線插拔結構一次性安裝,且由于垂直分管直管段較短,探頭選擇為全插長度,以保證較高的測量精度。
3.2 流量計安裝
根據(jù)合同約定,由廠家派出工程師進行現(xiàn)場安裝指導,以保證流量計的安裝符合規(guī)定的要求。安裝中需要注意的問題如下:
(1)盡可能地將探頭安裝在上游沒有閥門的管線上,因為閥門對流體的干擾最大,會嚴重影響測量精度。
(2)差壓變送器應高于探頭輸出位置安裝,以免造成引壓管中積存冷凝液影響測量效果。
(3)根據(jù)廠家安裝要求,達到1%測量精度的直管段長度是前4ID后3ID,安裝時應盡可能的滿足。當直管段不滿足要求時,探頭的安裝位置采用前2/3后1/3實際直管段長度的分布方式,有利于保證測量效果。
(4)用于煤氣測量的在線吹掃裝置應串接在靠近差壓變送器的位置,以保證吹掃時可以將引壓管內(nèi)的粉塵一起吹掃干凈。
3.3 精度分析
原測量系統(tǒng)僅在煤氣分管安裝了孔板流量計,因GB/T2624規(guī)定的標準孔板管道公稱通徑上限為1200mm,因此,1600mm的煤氣總管已經(jīng)不符合該標準范圍,按規(guī)定應實流標定以確定流出系數(shù)。考慮到實標費用過高,因此放棄了煤氣總管的流量測量。分管上的孔板流量計由于煤氣粉塵多、濕度大、直管段太短(僅有8倍的管內(nèi)徑)等問題,導致測量偏差過大而無法正常使用。而且孔板拆卸困難不便維護,故確定技改中全部更換為均速管流量計。
高爐煤氣總管、分管和助燃空氣總管的直管段均符合廠家規(guī)定的前4ID后3ID的要求,因此,測量精度優(yōu)于1%,完全可以滿足煤氣計量準確度不低于2級的國家規(guī)定。
助燃空氣分管為垂直布置,由于安裝空間位置的限制,直管段只有4倍的管內(nèi)徑長度。就廠家提供的試驗數(shù)據(jù)表明,當測量點為前2ID后1ID直管段時,流量計仍有2%的測量精度。因此,可以確認助燃空氣分管的測量精度在1.5-2%之間,滿足了空氣計量準確度不低于2.5級的國家規(guī)定。
3.4 節(jié)能分析
應用廠家提供的“能耗比較”計算軟件,將高爐煤氣分管原來使用的孔板壓力損失值0.404kPa和流量計相應的壓損值0.0095kPa同時輸入軟件,并設定電費單價為0.8元,得出孔板和流量計的能耗及費用比較表,見表2。
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由以上數(shù)據(jù)可以看出,用于高爐煤氣分管流量測量的流量計的壓損僅有孔板的2.35%,每年每支流量計因此而節(jié)省能耗成本28774.85元,本次技改共替換了原有的三臺孔板,每年僅此一項就可以節(jié)約費用86324.55元。
4 結束語
在煤氣測量和助燃風測量中,流量儀表的選型是關鍵一環(huán)。在當今流量儀表種類繁多的情況下,差壓式流量計的選型應盡量滿足以下5方面的要求:
(1)重復性要好(優(yōu)于0.1%),準確度要高(0.5%-1.0%),量程比要寬(30:1);
(2)相同精度情況下對直管段的要求要低;
(3)永久壓力損失小,耗能要低;
(4)流量計本身具有防堵能力,性能要長期穩(wěn)定、可靠耐用;
(5)安裝維護簡單費用要低,且能滿足不停車檢修的特殊需要。
通過技術改造,已有的使用情況和測試結果證明,均速管流量計能較好地全面滿足差壓式流量計選型的這些基本要求。并且在直管段少,介質(zhì)比較臟的情況下具有較好的適用性。
均速管流量計的應用,為我們解決了孔板測量精度低、維護不便(必須停產(chǎn))、壓損大能耗高的問題,對鋼鐵廠合理使用二次能源、節(jié)能降耗有著十分重要的意義,給企業(yè)帶來的經(jīng)濟效益也是可觀的。
熱風爐計量系統(tǒng)改造投運兩年多以來,計量精度較高,數(shù)據(jù)可靠,測量系統(tǒng)的準確度維持在2%左右,達到了技術改造目標。